一台美国生产的ATC-3700板材加工中心,采用GE-FANUC00P系统,伺服对X、Y、Z、R、C1、C2轴进行单动及联动控制,有42套模具库,可冲裁厚16mm,切割厚19mm的钢板。
工作中,Z轴向下运动且多数在距工件370mm处出现液压突然报警,屏显为液压电源断开及C1轴报警。先检查C1轴的限位、电机线及有关部分,未发现问题,且C1轴运动时故障并不发生,故判定C1轴报警是个优先级报警,屏显的C1轴报警不是故障的真正所在。由于故障总是在Z轴运动时发生,且时有时无,于是检查与Z轴运动相关的外围条件、Z轴参考点及上限位的接近开关、电机及反馈电缆、伺服驱动单元,但没有发现任何异常点。再观察故障过程,发现Z轴运动时,R轴的电机线、反馈线会随着Z轴一起运动(R轴是Z轴下方的一个旋转轴),故在断电情况下,测量R轴转盘内的一根软蛇皮管电缆、R轴电机电缆(电缆号645-704)、R轴反馈电缆(电缆号643-404),没有发现断线现象。然后通电,在机床运动过程中逐一晃动电缆,在晃动R轴反馈电缆时报警出现,证明故障点在R轴反馈电缆上。拆开电机侧反馈电缆插头,发现M68的12芯插头中H孔断线,但由于电缆外围有防护层和扎线,使此线处在虚接的状态下,所以造成故障时有时无。把断线接好试车正常。但工作了一个班后,又出现报警“电池没电”,更换新电池后,仍报此警,反复试车报警又变为R轴电机过热,再试车又出现了其他报警。回忆故障的维修过程,在反复测量电缆通断时,表笔可能将插孔弹片扩大,造成接触不良。于是用钢针将插孔内弹簧片挑起,使之接触良好,试车正常。至此故障得以彻底解决。
评论
加载更多